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在鋼鐵市場(chǎng)嚴重下滑、企業(yè)虧損較大的嚴峻形勢下,張志明充分發(fā)揮首席師技術(shù)引領(lǐng)的作用,通過(guò)優(yōu)化品種鋼煉鋼工藝流程,以技術(shù)降成本為抓手,努力開(kāi)展降本增效工作,其中BS460等3個(gè)牌號鋼種通過(guò)采用吹氬處理替代LF爐精煉,同時(shí),結合軋鋼弱穿水工藝降低釩含量,噸鋼降低生產(chǎn)成本57.93元。2015年,他和他的團隊為韶鋼降本增效上千萬(wàn)元。
成功研發(fā)超低溫鋼筋
2015年,由張志明負責研究開(kāi)發(fā)的LNG儲罐用超低溫鋼筋,其服役環(huán)境溫度在零下100多攝 氏度,是典型的“三高”產(chǎn)品。韶鋼此前從未生產(chǎn)過(guò)有如此低溫要求的產(chǎn)品,由于LNG鋼的質(zhì)量特性和關(guān)鍵技術(shù)很難掌握,如果直接在生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行試驗的話(huà),風(fēng) 險極大,而且試驗成本非常高,但如果采用先中試再進(jìn)行生產(chǎn)線(xiàn)試制的方式,中試場(chǎng)的試驗軋機又不能軋制棒線(xiàn)材。
為此,張志明想盡辦法,最后和項目組成員一起提出采用中試工廠(chǎng)和大生產(chǎn)線(xiàn)相結合的方式試制該產(chǎn)品,由中試場(chǎng)負責鋼的冶煉和鍛造,鍛造后的鋼錠與生產(chǎn)線(xiàn)的連鑄坯焊接在一起,在煉軋廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)線(xiàn)上直接軋制成材。實(shí)踐證明,這種利用中試場(chǎng)和生產(chǎn)線(xiàn)設備相結合的方法研制棒線(xiàn)材是可行的,研制的LNG鋼筋經(jīng)國內權威檢測機構的檢驗,產(chǎn)品的超低溫拉伸各項性能指標均符合標準要求,研制取得成功。目前,此新產(chǎn)品研制方法屬?lài)鴥仁讋?chuàng ),他已申請了一項發(fā)明專(zhuān)利。
給鋼坯做“外科手術(shù)”
厚度規格50板,因鑄坯內部質(zhì)量問(wèn)題及軋鋼壓縮比小等原因,在用戶(hù)進(jìn)行加工時(shí)經(jīng)常發(fā)現鋼板內部 有孔洞。為了找出產(chǎn)生孔洞的“元兇”,張志明到現場(chǎng)取了兩大塊重達7噸~8噸的50鋼坯料。這下,他要做一回“外科醫生”,看看到底怎么回事。他先是請探 傷高手進(jìn)行內部探傷,隨后把鑄坯切成一片片“薄豆腐”進(jìn)行酸洗,酸洗完再刨再酸洗,并對有內裂紋、中心縮孔的薄片坯料在中試軋機上進(jìn)行軋制試驗,通過(guò)系統 的檢測、試驗,徹底明確了鋼板孔洞是由鑄坯的中間裂紋和中心縮孔產(chǎn)生的,這為煉鋼改善鑄坯質(zhì)量提供了直接而重要的依據。
板坯連 鑄機上電磁攪拌裝置后,他又取50鋼鑄坯樣及軋制的厚鋼板樣進(jìn)行解剖分析,對比分析電磁攪拌對鑄坯內部質(zhì)量改善效果,并與煉鋼廠(chǎng)一起探討優(yōu)化電磁攪拌安裝 位置和參數。鑄機上電磁攪拌后通過(guò)一系列的工藝優(yōu)化,鑄坯內裂紋和縮孔缺陷明顯改善,批量軋制的90mm~125mm厚度50板按GB/T2970-I級 標準探傷合格率達到100%,保證了鋼板內部質(zhì)量。
把鋼板微裂紋減到最少
2015年3月、4月這2個(gè)月,韶鋼寬板的普板、低合金鋼板表面開(kāi)始出現一些細小的微裂紋,這 種細小微裂紋以前從未發(fā)生過(guò),國內其他鋼廠(chǎng)也極少發(fā)生類(lèi)似缺陷。這是怎么回事呢?張志明按照PDCA+認真的方法和要求,先跑現場(chǎng)掌握鋼板缺陷發(fā)生情況, 制訂好分析試驗方案,然后跑實(shí)驗室與檢測技術(shù)人員一起研究分析缺陷試樣,對可能產(chǎn)生微裂紋缺陷的因素進(jìn)行一一排查,通過(guò)大量的調查“舉證”,發(fā)現此微裂紋 與鑄坯裝爐溫度及加熱工藝關(guān)系很大。
隨后,張志明根據對微裂紋的調查分析情況,調整了工作方法,并通過(guò)收集整理幾萬(wàn)條軋鋼數據和大 數據分析,找出了微裂紋與軋鋼加熱工藝的相關(guān)性。近期,寬板廠(chǎng)根據他提出的建議修訂了普板、低合金板熱裝鑄坯的加熱制度,調整后生產(chǎn)的6000多件 Q235B板,微裂紋發(fā)生率為0.32%,環(huán)比下降了4.43%,攻關(guān)取得較好效果。
多年來(lái),張志明采取系統分析、各點(diǎn)突破的方式分別對鋼的夾雜物控制、鋼中氣體含量,以及磷、硫等有害元素進(jìn)行深入分析研究,探索出適合韶鋼裝備和原材料特點(diǎn)的純凈鋼生產(chǎn)技術(shù)。其中,通過(guò)與北京科技大學(xué)合作,共同開(kāi)展低磷鋼冶煉技術(shù)的研發(fā),轉爐冶煉終點(diǎn)[P]含量已批量實(shí)現小于70ppm的目標,項目組申請了“一種轉爐高碳出鋼磷含量小于70ppm的冶煉工藝”發(fā)明專(zhuān)利。批量生產(chǎn)的胎圈鋼絲用鋼的氮含量控制在35ppm以下、酸溶鋁含量在35ppm以下、全氧含量在12ppm以下,產(chǎn)品質(zhì)量得到國外用戶(hù)的好評。(
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